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長鋼公司煉鋼廠優化頭尾坯切割工藝

發表時間:2015-4-8 14:58:13??????點擊:

  長鋼公司煉鋼廠切實落實降成本增效益工作,通過優化頭尾坯切割工藝,以及減少非計劃堵流、工藝堵流、生產堵流,非計劃堵流次數大大降低,減少了廢坯,提高了鋼水收得率。

  以前每次停機堵流時,隨意性較強,往往個別流的尾坯能夠切割成合格鑄坯,其余流坯不夠定尺的短坯則被挑廢,成坯量低,挑廢率高,不僅影響班組指標的完成,而且直接影響職工參與降成本的積極性。連鑄車間5號機機長王勤每天與設備打交道,看著扔掉的廢坯,急在心上。如果卡坯過程中根據中包剩余鋼水量進行合理卡坯,不僅能滿足生產要求,還能減少挑廢,降低成本,可謂一舉兩得。為了更加精確,他細致地測量出從結晶器到火切機的長度,計算出卡一支合格坯怎么卡,在什么時間安排堵流等,通過反復試驗,“取長補短”的堵流方法果然奏效。通過一段時間的實施,效果十分明顯。目前,該車間16個機組已完全按照“優化頭尾坯切割工藝”這一方法進行控制,頭坯和尾坯完全按要求控制在規定范圍內,并且呈現出逐月降低的趨勢。

  據了解,為實現指標的更優,減少非計劃堵流,該車間一方面加強對設備的點檢維修,避免發生突發性的設備故障;另一方面強化崗位職工的操作責任心,減少工藝堵流事故。同時,要求機長與調度、轉爐及時溝通,保證鋼水銜接,穩定生產節奏,減少因生產協調不到位導致的生產堵流事故。去年下半年以來,堵流次數由原來130次/月,降低到80次/月以下,其中,非計劃堵流次數僅占20%,挑廢由每月550噸降低到不足300噸,大大減少了廢坯,提高了鋼水收得率。